余熱鍋爐省煤器溫度多少好
在余熱鍋爐中,省煤器是一種用于回收廢氣中余熱的設(shè)備,其主要作用是將廢氣中的煙氣冷卻至露點(diǎn)以下,并通過(guò)傳遞熱量的方式將其中的余熱回收。為了實(shí)現(xiàn)最佳的能源利用和運(yùn)行效率,需要控制省煤器的溫度。
一般而言,在正常運(yùn)行條件下,省煤器的出口溫度應(yīng)該在 130-150℃ 左右比較合適。如果省煤器出口溫度過(guò)高,說(shuō)明未能充分回收廢氣中的余熱,會(huì)導(dǎo)致能源的浪費(fèi);而如果省煤器出口溫度過(guò)低,則可能會(huì)引起結(jié)露或腐蝕等問(wèn)題,影響設(shè)備的安全和使用壽命。
需要注意的是,不同的余熱鍋爐在不同的工作環(huán)境下,對(duì)于省煤器的溫度要求也會(huì)有所不同,具體的數(shù)值需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。此外,還需要定期檢查和維護(hù)省煤器,防止灰塵和其他污染物的堆積,影響其傳熱效率和運(yùn)行穩(wěn)定性。
隨著余熱鍋爐燃燒的加強(qiáng),煙氣溫度的提高,余熱鍋爐省煤器內(nèi)的水容易制造汽化,使余熱鍋爐省煤器的局部處于超溫狀態(tài),余熱鍋爐省煤器溫度多少好。為了防止這種情況的發(fā)生,此時(shí)可將再循環(huán)門打開(kāi),利用汽包與余熱鍋爐省煤器中工質(zhì)的密度差,在汽包→再循環(huán)管→省煤器→省煤器引出管→汽包之間,形成自然循環(huán),使余熱鍋爐省煤器中的水有所流動(dòng),提高對(duì)煤器的冷卻效果,達(dá)到保護(hù)省煤器的目的。使余熱鍋爐省煤器內(nèi)的水處于流動(dòng)狀態(tài),避免其汽化。
沸騰式余熱鍋爐省煤器無(wú)論對(duì)水還是煙氣,一般都不需要切斷,所以一般都不設(shè)旁路煙道。管屏式余熱鍋爐省煤器制成沸騰式省煤器時(shí),水的溫度可以在余熱鍋爐省煤器內(nèi)加熱到飽和溫度,鍋爐在啟動(dòng)或停爐過(guò)程中,因?yàn)殄仩t不需要上水或不需要連續(xù)上水,因?yàn)槠淦艿赖难h(huán)沒(méi)有建立,即鍋爐給水處于停滯狀態(tài),此時(shí)省煤器內(nèi)的水處于不流動(dòng)的狀態(tài)。
余熱鍋爐省煤器溫度多少好,在地下主煙道翻板閥前開(kāi)孔,將主煙道路熱煙氣從地下主煙道路引出,經(jīng)煙道到余熱鍋爐入口,煙氣自下而上流動(dòng),流經(jīng)蒸發(fā)器和省煤器,經(jīng)鍋爐出口的引風(fēng)機(jī)再排入主煙道,經(jīng)煙囪排空。煙氣溫度從280℃降到160℃,所放出的熱量用來(lái)使水變成0.8MPa飽和蒸汽。
余熱鍋爐設(shè)計(jì)條件:1)適用垃圾熱值范圍:最低工況4200kJ/kg;最高工況8300kJ/kg;設(shè)計(jì)工況5800kJ/kg。2)入爐垃圾元素分析見(jiàn)表1。3)鍋爐受熱面煙氣溫度見(jiàn)表2。 表1入爐垃圾元素分析 表2鍋爐受熱面煙氣溫度 4)余熱鍋爐的主要結(jié)構(gòu):余熱鍋爐采用單鍋筒自然循環(huán),4垂直煙道,垂直頂支吊結(jié)構(gòu),室內(nèi)布置,爐膛位于焚燒爐排上方。鍋爐的第1煙道四周敷設(shè)耐火磚對(duì)膜式壁加以保護(hù)。第2、3煙道中采用裸露的水冷壁,內(nèi)壁不敷設(shè)耐火材料。在第3煙道中布置了過(guò)熱器和w型蒸發(fā)管束,過(guò)熱器采用三級(jí)布置,二級(jí)噴水減溫的結(jié)構(gòu)型式。第4煙道為護(hù)板結(jié)構(gòu),布置了四級(jí)省煤器。過(guò)熱器,省煤器均為順列布置。在2、3煙道下部布置了灰斗,用來(lái)收集鍋爐的飛灰。
在余熱鍋爐進(jìn)口煙氣溫度一定的情況下,為了盡可能多的從煙氣中取得熱量,達(dá)到提高發(fā)電量的目的,就需要盡量提高蒸汽壓力、溫度,降低余熱鍋爐出口的煙氣溫度。為此,余熱鍋爐采用分段吸熱的方式進(jìn)行設(shè)計(jì),換熱面從余熱鍋爐煙氣人口到出口按照過(guò)熱段、蒸發(fā)段、省煤器、熱水段的順序進(jìn)行布置,不同換熱段管道里面的工質(zhì)壓力和溫度不同,和管外煙氣形成不同的溫差,完成不同的換熱目的:在過(guò)熱段把飽和蒸汽加熱為過(guò)熱蒸汽;在蒸發(fā)段爐水蒸發(fā)為飽和蒸汽;在省煤器把除氧水進(jìn)行加熱升溫;熱水段用于生產(chǎn)低壓蒸汽或者實(shí)現(xiàn)鍋爐水的除氧。這樣布置換熱面,提高了平均溫差,能夠提高蒸汽產(chǎn)量;通過(guò)合理的設(shè)計(jì)過(guò)熱段,能夠獲得盡可能高的蒸汽壓力和溫度。
雙通道煙氣系統(tǒng)循環(huán)風(fēng)機(jī)出口風(fēng)通過(guò)環(huán)冷機(jī)被加熱到(350—4oo)后,分別通過(guò)切換擋板門及沉降室后引入到余熱鍋爐。環(huán)冷風(fēng)機(jī)1#廢氣和2撐廢氣具有不同的出口溫度,高溫?zé)煔?1樣廢氣)經(jīng)部分中壓受熱面(中壓過(guò)熱器、中壓蒸發(fā)器2)換熱后,煙溫降至與低溫?zé)煔?2#廢氣)相當(dāng)后,兩股煙氣混合再與其余的受熱面(中壓蒸發(fā)器l、低壓過(guò)熱器、中壓省煤器、低壓蒸發(fā)器、凝結(jié)水加熱器)換熱,充分利用煙氣的不同品質(zhì),實(shí)現(xiàn)煙氣熱能的梯級(jí)利用。而尾氣采用再循環(huán)風(fēng)機(jī)送進(jìn)燒結(jié)機(jī),實(shí)現(xiàn)煙氣循環(huán)利用,不但提高了鍋爐的進(jìn)口煙溫、蒸發(fā)量和主蒸汽溫度,同時(shí)消除了原系統(tǒng)中的煙氣顯熱和煙氣中煙塵的排放,符合國(guó)家有關(guān)節(jié)能減排的政策,余熱鍋爐省煤器溫度多少好。
煙氣量下降為原值的71.7%,煙氣的換熱系數(shù)下降為原值的78.8%,假定其它各項(xiàng)熱阻不變,總熱阻增加1.23倍,傳熱系數(shù)下降為原值的81.6%。因?yàn)閭鳠嵯禂?shù)下降的幅度小于煙氣量的下降幅度,表明蒸發(fā)器出口處的煙氣溫度也要下降,最終平衡在一個(gè)新的位置上,經(jīng)試算后,傳熱量為原值的73%時(shí)是合適的。此時(shí)煙氣量下降為71.7%,產(chǎn)汽量下降為73%,離開(kāi)蒸發(fā)器的煙氣溫度比原設(shè)計(jì)值下降5℃,考慮到進(jìn)入省煤器的煙氣溫度降低,省煤器的平均溫差下降得多,可以認(rèn)為生產(chǎn)飽和蒸汽的A余熱鍋爐的產(chǎn)汽量與煙氣量成比例,由此說(shuō)明產(chǎn)汽量與煙氣量的線性關(guān)系。